INTEGRASI METODE LEAN SIX SIGMA DENGAN MACROERGONOMIC ANALYSIS OF STRUCTURE UNTUK MEMINIMALISASI REWORK PROSES PRODUKSI TANGKI BBM (STUDI KASUS: PT. SEJAHTERA MANDIRI PEKANBARU)

Rama, Dani Eka Putra (2019) INTEGRASI METODE LEAN SIX SIGMA DENGAN MACROERGONOMIC ANALYSIS OF STRUCTURE UNTUK MEMINIMALISASI REWORK PROSES PRODUKSI TANGKI BBM (STUDI KASUS: PT. SEJAHTERA MANDIRI PEKANBARU). Masters thesis, Universitas Andalas.

[img]
Preview
Text (Cover dan Abstrak)
Cover dan Abstrak.pdf - Published Version

Download (162kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
BAB I.pdf - Published Version

Download (328kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB VI)
BAB VI.pdf - Published Version

Download (156kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version

Download (328kB) | Preview
[img] Text (Tesis Full Text)
Tesis Full Text.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (6MB)

Abstract

PT. Sejahtera Mandiri Pekanbaru dalam memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh PT.Pertamina Tbk mempunyai permasalahan yaitu tidak tercapainya target produksi setiap bulan. Tidak tercapainya target produksi ini karena hampir setiap produk yang dihasilkan mengalami pengerjaan ulang (rework) sehingga merugikan dalam sisi bisnis. Permasalahan lain yang diduga menjadi sebab tidak tercapainya kualitas yang diharapkan berasal dari sistem kerja dan operator. Penelitian ini bertujuan untuk meminimalkan faktor-faktor penyebab terjadinya waste pada proses produksi di PT. Sejahtera Mandiri Pekanbaru. Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah Lean Six Sigma dan Macroergonomics Analysis Structure. Penelitian ini dilaksanakan dalam lima tahap Six Sigma yang lebih dikenal dengan Metode DMAIC (Define, Measure, Analyaze, Improve dan Control). Pada Metode DMAIC tahapan yang dikembangkan dengan metode Macroergonomics Analysis Structure adalah tahapan Analyze sampai dengan Control. Lalu dilanjutkan dengan perumusan usulan perbaikan sistem dengan mengacu kepada hasil analisis yang telah dilakukan dan diakhiri dengan evaluasi hasil perbaikan. Berdasarkan penelitian ini, didapatkan bahwa level sigma PT. Sejahtera Mandiri Pekanbaru memiliki kapabilitas proses level sigma sebesar 3,1 dengan nilai kemungkinan menghasilkan cacat sebesar 63.846 unit dari satu juta kemungkinan yang ada (DPMO). Penyebab terjadinya pemborosan pada proses produksi antara lain disebabkan oleh: a.Masih rendahnya tingkat pengawasan kerja kepada operator saat proses produksi, b. Sempitnya lingkungan kerja, c. Adanya mesin produksi yang tidak beroperasi ketika proses pengelasan, d. Terjadinya bottleneck pada aliran produksi, e. Kondisi layout yang tidak tersusun dengan baik, f. Standar Operasional Prosedur tidak jelas. Usulan perbaikan yang dapat diberikan untuk peningkatan kapasitas produksi dan menghilangkan pemborosan adalah sebagai berikut : a. layout lantai produksi menjadi group Technology, b. Membuat tempat pendempolan dan pengecatan khusus, c. Semenisasi seluruh area produksi, d.Melakukan pengecekan pada setiap tahapan proses, e. Menerapkan pengawasan oleh Departemen Quality Assurance, f. Standar Operasional Prosedur baru Kata Kunci: Lean Six Sigma, Macroergonomics Analysis Structure, Waste.

Item Type: Thesis (Masters)
Primary Supervisor: Ir. Nilda Tri Putri, Ph.D
Subjects: T Technology > TS Manufactures
Divisions: Pascasarjana (Tesis)
Depositing User: s2 teknik industri
Date Deposited: 26 Jul 2019 10:40
Last Modified: 26 Jul 2019 10:40
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/48400

Actions (login required)

View Item View Item